近日,余吾煤业有限公司运搬三队打造的“绿动矿运·油尽其用”井下机车专用标准化加油点正式投用,通过硬件革新、流程优化与管理升级,彻底破解了传统井下机车加油效率低、油料浪费、管理无序等难题,实现了经济效益、环保效益与管理效益的多重提升。

据了解,此前井下柴油机车加油长期采用传统手摇泵模式,不仅吸力有限导致油桶底部0.3-0.5L底油无法吸净,月浪费柴油达280-300L,且人力摇泵流量低、速度慢——单轨吊加满油需6分钟,齿轨车需10分钟,多台设备集中补能时频繁造成运输断档。同时,零散的加油点让燃油统计模糊,账实不符率高达10%,油液渗漏还存在环保污染风险。

为破解上述痛点,运搬三队以“降本、增效、规范”为核心,在北翼采区构建标准化定点加油点,完成全方位升级。硬件方面,打造长8m×宽2m×高1.5m的封闭隔离空间,采用防滑耐磨的混凝土浇筑地坪,配套12个200L固定储油罐、残油回收桶及灭火器等设施,淘汰传统手摇泵更换为大功率气动加油泵与30m高压加油软管,实现“储油-加注-回收-防护”一体化。流程上,推行“错峰加油”机制,将加油时间集中在早班9:00-10:00、中班16:00-17:00的运输低谷期,避免排队拥堵。管理上,建立“加油登记台账”,实现“车-油-人”精准对应,并安排专人回收油桶底油过滤再利用,杜绝浪费与流失。

投用后成效显著:加油效率提升60%以上,单轨吊加油时间压缩至2分钟,齿轨车缩短至3分钟,日均运输车次从55次提升至67次,运输效率提高18%;气动泵吸净率达99%,底油残留≤0.03L,年回收节约柴油2.76吨,价值2.21万元;燃油账实不符率降至1%以下,封闭空间与混凝土地坪彻底杜绝油液渗漏污染,契合绿色矿山建设要求。经核算,该加油点年额外创造产能价值58.38万元,综合效益突出。

作为“井下油脂管理”的优质模板,该标准化加油点既符合绿色矿山“减废降污”理念,又为同类矿山解决机车加油难题提供了可复制的实践方案,推广应用前景广阔。